這是ABB承接的來(lái)自一汽-大眾改造項目,涉及焊裝車(chē)間三分之二的區域。改造前,該工廠(chǎng)主要生產(chǎn)一汽-大眾寶來(lái)車(chē)型,為了融入新一代AU380和AU381兩款車(chē)型(一汽某知名品牌未上市新車(chē)型),一汽-大眾決定進(jìn)行改造。這也是一汽-大眾首次在寶來(lái)車(chē)型生產(chǎn)線(xiàn)上融入AU車(chē)型,實(shí)現柔性生產(chǎn)。


此次改造工程并非易事,面臨著(zhù)一系列挑戰。

挑戰一:改造時(shí)間短

    按照原定計劃,改造時(shí)間為36天,但由于寶來(lái)車(chē)型是大眾的熱銷(xiāo)車(chē)型,下半年交付量比原計劃有很大的提升,為了確保一汽-大眾青島工廠(chǎng)完成交付產(chǎn)量,ABB將改造時(shí)間縮短為28天。為確保項目按期完成,ABB設計團隊對各線(xiàn)的改造內容進(jìn)行了詳細到工位的梳理,形成了目視化、可直接指導拆裝的文件,并制定了詳細的班次工作計劃,匹配了超過(guò)460人的現場(chǎng)工作隊伍。

挑戰二:改造工程量大

    由于寶來(lái)車(chē)型與兩款AU車(chē)型具有很大差異,安裝團隊需要移動(dòng)大量的原有生產(chǎn)設備,拆裝、吊裝等工作量巨大。為此,ABB現場(chǎng)安裝團隊提前兩天進(jìn)場(chǎng),同時(shí)確保改造物料提前就位,為改造進(jìn)行了充分準備。在前期拆裝階段,ABB現場(chǎng)團隊分為兩班,24小時(shí)不間斷進(jìn)行分區域、階梯式安裝,提前兩天完成了拆裝工作,使后續電氣調試得以提前開(kāi)始。后期調試階段,ABB現場(chǎng)團隊白班配合一汽-大眾恢復寶來(lái)車(chē)型的生產(chǎn),夜班進(jìn)行設備調試工作,實(shí)現三車(chē)型的共線(xiàn)生產(chǎn)。

挑戰三:改造難度大

    為了匹配新AU車(chē)型的生產(chǎn)工藝,原寶來(lái)車(chē)型主線(xiàn)、頂蓋和側圍的板材需要從熱鍍鋅鋼板更改為電鍍鋅鋼板。由于板材變化,涉及的所有沖壓來(lái)件的尺寸和表面也全部變化,激光釬焊需要改變釬焊方向。為此,ABB現場(chǎng)團隊采用分段式釬焊進(jìn)行試驗,找到合理的激光釬焊匹配參數,成功實(shí)現了對電鍍鋅鋼板的激光釬焊。

    此外,此次改造涉及的全部為外觀(guān)件,能否滿(mǎn)足新老車(chē)型的外觀(guān)質(zhì)量要求并按期實(shí)現量產(chǎn),是項目成功的關(guān)鍵。為此,ABB項目團隊與客戶(hù)共同成立了改造質(zhì)量?jì)?yōu)化小組,將第一輪生產(chǎn)出來(lái)的零件送去質(zhì)檢,收到質(zhì)檢報告后,根據報告中的質(zhì)量問(wèn)題快速分析原因,提出解決方案并立即驗證,確保滿(mǎn)足質(zhì)量要求。,ABB項目團隊成功實(shí)現了一汽-大眾新車(chē)型融入、老車(chē)型復產(chǎn)。


    此次改造對于一汽-大眾具有突破性的意義,是一汽-大眾首次在寶來(lái)車(chē)型生產(chǎn)線(xiàn)上融入AU車(chē)型。項目的成功實(shí)施,使一汽-大眾青島生產(chǎn)線(xiàn)的質(zhì)量標準大幅提升,從大眾標準升級為AU標準。同時(shí),一汽-大眾青島將能夠根據市場(chǎng)需求,隨時(shí)調整每種車(chē)型的產(chǎn)量,提升了生產(chǎn)柔性,得以靈活應對市場(chǎng)變化。

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